1 机构箱进水造成阀体锈蚀
1.1 故障分析
LW11型断路器机构箱进水途径有2种。
a.由于本体与机构箱连接部位密封不好或机构箱门关闭不严,雨水沿本体下部固定法兰的缝隙和螺栓进入箱内。
b.机构进行分闸操作时要释放大量压缩空气,其中的水分也随之排入机构箱。1998年以前出厂的LW11型断路器的机构箱未设计通气孔,机构箱内虽然装有驱潮装置,但也只能是在密闭的空间里将这些水分变成水蒸气,并附着在箱内各个元件上,而不能排出箱外。久之使机构箱壁、支持铁件、连接轴、各部阀体、固定螺栓、联板、销子及端子排上的接线螺栓生锈腐蚀。如不及时采取措施,极易产生设备的机械应力下降、动作卡涩、二次回路接触不良、绝缘降低等隐患,直接危及设备的可靠运行。
1.2 采取措施
a.使用密封胶对各个可能渗水的部位进行封堵,由于渗水部位多而分散,经过反复多次的封堵、观察、再封堵,至今已可靠解决机构箱进水问题。
b.对机构箱进行改造,加装通气孔,以改善机构箱内的通风防潮状况。改造方法为:在机构箱侧壁的上部开孔,再加装一个开口向下的弯管,中间设置过滤网,防止异物进入机构箱,弯管与箱壁间用螺栓固定。改造示意图见图1。
2 冬季管路结冰堵塞
2.1 故障分析
1997-12,杨村站值班员设备巡视中发现,221机构三相空气压力表指示不一致,而且其中一相的压力低于闭锁压力,但没有发出闭锁信号。经检查分析认定是由于空气管路结冰堵塞造成的。
LW11-220型断路器采用气动操动机构,单机供气、分相操作,每相机构上装有一个250L的储气罐,三相储气罐通过沿电缆沟铺设在地下的空气管路与供气柜连通,形成完整的供气系统。冬季,管路中的积水极易结冰、堵塞管路,使某相储气罐与供气柜隔离。随着供气系统的自然泄漏,该相的压缩空气压力得不到及时补充而缓慢降低,并且其真实压力还不能通过压力控制回路得到有效控制,而只是依靠值班员的巡视检查。这种情况对断路器的运行非常不利,断路器在低气压状态下,分闸速度降低,机械性能下降,不能保证可靠开断电弧电流。1997年和1998年2个冬季,衡水供电公司及时处理了7次管路结冻现象。
2.2 采取措施
经与厂方技术人员研究论证,认定最为可行有效的解决方案是为空气管路增设加热装置,选用热功率为500W的加热带,沿各储气罐与供气柜间的连接管路敷设,并用隔热材料将加热带与管路紧紧缠在一起,尽可能减少热量损失。这项改造已于1999-08完成,运行至今,效果良好。
3 空气压力控制器整定值配合不当
3.1 故障分析
LW11型断路器气动机构的主要参数见表1。
LW11型气动机构设计有自然泄漏阀,泄漏量为300~700mL/min,因此正常运行时,气泵每日都要启动1~2次,每次补压时间在5min左右。气动机构系统的压力值在气泵停止打压后会逐渐降低,当降至1.50MPa,气泵刚好未启动时,如断路器进行分闸,此时的实际气压下降至1.50-0.07=1.43MPa(单分操作一次耗气量实测为0.06~0.07MPa),低于重合闸闭锁气压1.45±0.02MPa,从而发出“重合闸闭锁”信号,待气泵打压1~2min后,信号自行消失,恢复正常。
1997年在一次正常操作中,首次发现了这个现象,如果发生在断路器切断线路暂时性故障时,就会因失去重合闸功能而造成停电甩负荷[1]。
3.2 采取措施
经过论证,采取了提高气泵启动压力值的方法。必须使机构经过一次分闸操作后气压仍高于1.47MPa(取重合闸闭锁气压1.45±0.02MPa的上限),才能保证不发生闭锁,再加上单分操作一次的耗气量0.07MPa,可以得到:1.47+0.07=1.54MPa。再考虑一定裕度,选择将气泵的启动压力值提高到1.55MPa。到1998-10,对所有LW11型断路器的压力控制参数进行了重新整定,经过3年多的运行检验,这种闭锁现象再未发生过。
4 结束语
在系统介绍LW11系列断路器运行中常见故障的基础上,对故障的产生原因进行了简要分析,并提出了切实可行的对策。希望能为高压断路器的安全可靠运行提供参考和帮助。
参考文献
[1]韩建兵.LW11系列断路器操动机构重合闸闭锁故障分析与对策[J].河北电力技术,1999,(5).[1]