安防之家讯:1、事件经过:
2005年8月23日1时某厂#1机组,1时20分副司机对停运的#1机组进行检查,觉得凝汽器的水位偏低(表计显示450mm),开启了凝结器的补水一次门(二次门处于常开状态),当水位补至950mm时,手动将该补水一次门关闭(未使用加力杆压关,有可能未关严)。3时50分运行人员发现凝结器电接点水位计显示在1050mm,坐了一会儿水位计读数没有发生变化(因为该水位表只显示1050mm,其最大显示值1200mm就不显示了,这一点表计特性,该运行人员不知道),认为没什么问题了,于5时看到凝结器的水位仍在1050mm,认为一切正常,从此刻起,放弃对凝结器水位和金属温度的监视以及上、下水位计的校对工作,值班精神不佳,打了瞌睡(上班时麻痹大意且工作责任心不强),直到6时40分,该运行人员从集控出来抄汽缸温度时,发现#1机组大气释放阀冒汽,即将情况汇报班长,此时排汽温度81℃,差胀1.2mm,轴向位移-1.2mm,6时50分又告#1机组盘车自跳(停机后发生大轴弯曲的事故最先反应的现象,就是上下缸温差大和盘车电流波动)。汽机班长组织了人员对系统进行检查和人工盘车的自投工作,但人工定盘难度大,四个人每次才能转动10度左右。
8月24日0时40分,盘车电流14A,摆动0.6A。7时,盘车电流14A,摆动0.3A。由于#1机盘车的电流和摆动均未发生太大变化,加之#1机头没有大轴晃度测量装置(只能以盘车电流及其摆动情况判断)遂根据历史经验初步判断转子应未产生塑性弯曲。8月26日,接中调通知,#1、#2机可停备一段较长时间。27日,考虑到#1机组已多年未大修,决定进行一次揭缸检查。8月29日,揭缸检查发现,在汽轮机转子与发电机转子联轴器螺栓未松的情况下,汽轮机转子最大弯曲度部位在第6级后,弯曲度为0.615m,汽轮机转子叶轮瓢偏度最大的部位在调节级叶轮进汽侧,瓢偏度为0.39mm,松开汽轮机转子与发电机转子联轴器螺栓,测量两联轴器中心,下张口0.005mm,转子已严重弯曲。
2、原因分析:
停止补水后(未使用加力杆压关,也就是我们常说的阀门勾)对凝汽器水位继续上涨至105Omm没有引起警觉,不按规定去现场检查、核对,仅凭集控室水位指示无变化,就作出水位正常的错误判断,是这次子严重弯曲事故的主要原因
因为该水位表只显示1050mm,其最大显示值1200mm就不显示了,这一点表计特性,该运行人员不知道。造成不负责任的误判断。
#1机组的凝汽器水位没有高水位报警装置,违反了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。
3、暴露问题:
劳动纪律松懈,运行人员工作时间在现场睡觉,无人管理
#1机组的凝汽器水位没有高水位报警装置,违反了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。
颁发的有关技术标准没有关于50MW汽轮机停机后凝汽器水位应维持多高的具体要求。
4、采取措施:
完善各项规章制度。对《运行规程》、《检修规程》进行审查修订;
切实加强安全性评价整改工作,认真对照《防止电力生产重大事故的25项重点要求》,制定详细的整改计划;
对#1机组的凝汽器水位没有高水位报警装置问题,理解整改。
严格劳动纪律管理,整顿生产秩序
加强技术培训管理,提高运行人员技术素质。
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